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发表于 2026-5-17 17:33
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广东石化公司石油焦制氢部首台气化炉检修高效完成
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“这次C气化炉检修太给力了,不仅效率拉满,后续运行稳定性也有了十足保障!”5月6日,在石油焦制氢装置,设备管理人员在检查新炉风干情况时,语气里满是欣喜地表示。一旁的筑炉技术负责人笑着回应:“可不是嘛,耐火砖更换得扎实,后续运行更有底气,还能省一大笔成本!”
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石油焦制氢装置有6台气化炉(A~F系列),是气化工段的核心反应设备,用于生产粗合成气。C系列气化炉炉砖更换是装置错峰检修的重点任务,对部门今年大检修的人机物料安排和掌握更换要点具有重要的指导意义。
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为破解工期紧张、协调界面多等难题,石油焦制氢部提前与机动设备部、质量安全环保部、物资采购部等部门协同,在方案审批、人员机具入场、新砖进场、旧砖存储等环节获得大力支持。设备管理人员在拆砖前对各部位精准测量,对照图纸核算拱顶、筒体、锥底等关键位置减薄量;砌筑中采用中心距施工法,对砖缝宽度、灰浆饱满度及安装精度进行毫米级复核,并绘制进度图实现全过程可视化。
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针对国内首套石油焦气化操作温度高、镍钒含量高等特点,石油焦制氢部专程邀请炉砖厂家洛耐院专家到现场,通过炉砖介质浸润深度及磨损量复测完成下线旧砖使用效果总体评价,通过拆砖后背衬砖及炉内壁验收测量完成了二次砌筑前破拆工作质量评估,总体实现了旧砖使用效果评估,保障了换砖工作质量基础,
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安全环保方面,石油焦制氢部主动联系博科安全监理,在施工前对作业方案、作业工具及人员安全教育效果进行检查,与机动设备部、机电仪运维中心共同对作业人员完成安全交底;积极统筹燃烧室炉砖更换和激冷室检修作业,保证炉内通风的前提下形成硬隔离,保证施工本质安全;每日开展作业前、作业中安全检查,确保安全合规受控,同时提前与质量健康安全环保部沟通,落实废旧炉砖及浇筑料处置流程和存放场地,每日及时开展退料工作,避免废旧物资现场堆积、浇筑料污染产生。
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“本次气化炉炉砖更换工作是石油焦制氢部推动大检修提前落地实施的具体举措。经全体作业人员攻坚克难、高效推进,此次检修最终按原计划历时21天完成筑炉任务。值得一提的是,此次气化炉C炉向火面砖实际运行17292小时,超出设计使用寿命12000小时近50%,仅材料费即可节约150万元,实现了长周期运行与成本管控的双重突破。” 石油焦制氢部设备工程师李健宗表示。
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下一步,石油焦制氢部将全面总结此次炉砖更换经验,分析石油焦工况下炉砖使用寿命和更换工期,为其余5台气化炉寿命评估、新砖采购储存及精益化大检修提供科学依据。
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获得 粉红猪卡 一张
卡片说明:吕小潇吹了一声口哨,吃下去2 颗草籽。
卡片效果:损失 2 颗 草籽
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